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1简介
邯钢2000m3高炉是从德国克虏伯公司引进的二手设备,原有效容积1858m3,扩容后为2000m3,自投产以来,炉况长期稳定顺行,技术经济指标取得了较好效果,但是焦比、煤比两项指标欠佳,焦比逐年升高,喷煤比逐年下降,到2004年,焦比竞达到了400.4kg/t铁,煤比仅有117.9kg/t铁,综合燃料比则上升至515.3kg/t铁。在目前焦炭价格昂贵形势下,严重增加了生铁成本。因此,对2000m3高炉高焦比原因进行了分析,探讨进一步降低燃料消耗、提高喷煤比的有效措施。
2高焦比原因分析
2.1高炉自身设计问题
(1)从高炉炉型参数可以看出,邯钢2O00m3高炉高径比较小,仅为2.217,为矮胖型高炉,炉料和煤气在炉内停留时间短,不利于炉料的预热和还原,不利于煤气的化学能和热能的充分利用。
(2)炉缸直径较大,为10500mm,同时受场地限制,设计为铁口夹角成9O。的西、北两个出铁场,布置不合理,对炉缸工作均匀、活跃不利,不利于低Si冶炼。
(3)炉顶压力设计低,仅150kPa,对于矮胖型高炉,不能满足生产需要,不利于间接还原发展和高炉压差降低。
(4)2000m3高炉热风炉蓄热面积小,在配加3~5km3/h焦炉煤气的情况下,鼓风温度仅达到1100℃,与同类型高炉相比偏低50~1O0℃
2.2原燃料质量下降
2003年11月以来,冶金资源消耗加剧,高品位的进口铁矿粉和优质炼焦煤供应不足,原燃料质量大幅下降:
(1)由于进口高品位矿粉配比不足,烧结矿品位由原来58.5%下降到目前的57%,FeO的含量由原来的8.0%上升至10.0%,同时为保证高炉生产,烧结矿的MgO含量由2003年初的1.80%提高到目前的2.2%~2.3%烧结矿的R2由1.9O提高到2.O5(2)焦炭的灰分由11.5%上升至13%,硫分由0.45%上升至0.60%,挥发分由1.0%上升至1.5%,M40由88%下降到83%,M40由5%上升至7.5%。
2.3综合入炉品位下降,吨铁渣量升高
由于焦炭灰分升高,烧结矿的MgO、R2上升及品位降低,使高炉吨铁渣量升高,综合人炉品位下降;又由于烧结矿Rz提高,为平衡炉渣碱度,增加了硅石的配比,使吨铁渣量再次上升;2004年1O月后巴西球、南非矿货源紧张,高炉被迫减少配比,l1月份巴西球彻底断档,只能使用品位和性能都不如巴西球的秦皇岛、唐山等国产球团矿代替,使品位再次下降和渣量更进一步上升,使高炉透气性下降,并使吨铁燃料消耗增加,燃料比较大幅度上升。
2.4高炉操作
(1)由于原、燃料质量下降,成分波动增大,渣量增加,硫负荷升高,为保证高炉顺行,炉缸工作均匀活跃,渣铁物理热充沛,生铁质量合格,提高了渣铁控制温度,控制si在0.55%~0.65%,铁水物理热在1500~1510℃。
(2)根据矮胖型高炉的特点,针对原燃料质量下降,特别是焦炭强度下降,高炉透气性严重变差的状况,为保持高炉的高利用系数,高炉操作方针将目标喷煤比由135kg/t铁下调至125kg/t铁。
(3)2003年1O月4900m2风机投产后,公司为了平衡生产,2000m3高炉富氧量由l1km。/h减至8km3/h。高炉富氧减少后,由于热风炉能力不足,得不到相应的热补偿,不利于喷煤比的提高,同时煤粉置换比下降。在富氧量减少了3km3/h情况下,高炉实现了进一步强化冶炼,鼓风风量由3200m3/min增加到3700m3/min,利用系数由2.35t/(d?m3)提高到2.55t/(d?m3),炉料和煤气在炉内停留时间进一步缩短,降低了炉料的预热与还原及煤气的化学能与热能的充分利用。
2.5风口破损
随着高炉冶强的提高,鼓风量增加,煤粉绝对喷吹量的上升,风口破损率上升,由于不能及时更换,炉缸时常漏水工作,使焦比大幅上升。
3降低焦比、提高煤比途径的探讨
由于冶金行业资源紧缺,焦煤、焦炭价格大幅上涨,探索进一步提高煤粉置换比,进一步增煤降焦措施,是实现2000m3高炉降本增效的首要任务。为此,针对目前原燃料质量的实际状况,结合高炉设备及高炉操作的实际特点,从以下几方面进行了探讨:
3.1进一步加强精料工作和优化炉料结构,保证炉况长期顺行,提高高炉接受高煤比的能力,是实现增煤降焦的前题条件
(1)优化烧结工艺,尽可能提高烧结矿质量,使转鼓强度≥76%,FeO稳定在7.0%~9.0%,TFe、R2、MgO成分波动≤±0.05%。
(2)焦炭水份要严格控制在4.5%±0.3%以内,避免内水分波动导致焦炭负荷波动;在现有条件下通过合理配煤,优化炼焦工艺,最大限度的降低焦炭的灰分、硫分、挥发分,使M40≥83%;增加焦炭的反应后强度和反应性指标,争取焦炭的反应性(CRI)≤25%,最高不超过28%;力争焦炭的反应后强度(CSK)≥65%,最低不低于6O%,这对于保证焦炭的骨架作用,提高喷煤比至关重要。
(3)加强原燃料整粒工作,进行槽下筛分工艺的优化与改造,实现原燃料分级人炉;提高原燃料筛分效率,使人炉粉末由现在的5%下降至3%以下。人炉烧结矿中粒径小于10mm的比例控制在3O%以下,入炉焦炭中25~40mm的比例控制在8O-85%以上。
(4)针对烧结矿品位下降、焦炭质量降低的不利因素,进一步优化炉料结构,提高入炉熟料的配比,减少或不加硅石入炉,尽量提高综合入炉品位和降低吨铁渣量;选择好造渣制度,保证炉渣中Mg0控制在8.0%~10.0%,保证炉渣具有较好的流动性和满足生铁质量的需要,保证炉缸工作均匀活跃,为进一步提高煤比创造有利条件。
3.2进一步改进增煤、降焦措施,达到降本增效的目的
(1)根据2000m。高炉的实际送风参数,改进风口材质,采用渗碳耐磨风口,提高风口寿命;废除风口坏后更换制度,建立合理的风口定期更换制度,消除风口漏水对炉缸及焦比的影响。
(2)改造顶压系统,使炉顶压力由现在的150kPa提高到180~200kPa,既有利于间接还原发展,提高CO。的利用率,又使高炉压差降低,进一步提高煤粉的喷吹量。
(3)改造热风炉系统,实现助燃空气、煤气双预热烧炉;加强热风炉管理,优化热风炉操作,使鼓风温度由现在的1100℃提高到1150~1180℃,是提高煤粉的燃烧率和置换比,增加喷煤比、降低焦比的重要措施。
(4)由2000m3高炉生产操作可知,高炉能接受较高的富氧,进一步增加2000m3高炉的富氧量,由现在的2.8%提高到3.5%~4.0%,是实现增煤、降焦的又一重要措施。
(5)改进煤种,提高煤粉发热值、燃烧率和置换比,降低煤粉的灰分和硫分。
(6)随着煤比的提高,高炉的抗干扰能力变差,高炉炉况需要更加稳定,要结合原燃料的化学分析及高温冶金性能,做到早调、微调、勤调,保证炉缸热量充沛,保证渣铁较好的流动性,保证炉况具有合理的透气性,保证高炉长期稳定顺行。
4存在问题
(1)提高炉顶煤气压力,实现热风炉预热烧炉,实现槽下原燃料分级入炉,工艺改造一次性投资较大,但对于提高炉况顺行,实现高炉大幅降耗降焦,实现高喷煤比,是非常有效的手段,应加于尽快实施。
(2)2000m3高炉目前已强化到较高的水平,利用系数达到了2.55~2.60%。进一步提高煤比,高炉内未燃煤粉量急剧增加,严重恶化软熔带、滴落带的透气性,在原燃料质量特别是焦炭质量没有明显改善的前题下,要防止高炉下部难行与悬料发生。
(3)高顶压,高富氧,高风温,大喷煤实施后,高炉内煤气量增加,煤气分布发生变化,高炉的操作制度要进一步加以优化,适应生产需要。
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