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宝钢集团梅钢公司4号高炉于2009年5月12日点火开炉,设计炉容为3200立方米,配备4座新日铁型外燃式热风炉,南北2个出铁场共4个出铁口,2套INBA(印巴法)水渣处理系统,32个风口,重力除尘+布袋式干法除尘,全冷却壁冷却。近年来,由于对各项操作制度的不断优化,梅钢4号高炉实现了高利用系数条件下低燃料消耗的目标(见下表)。
笔者对梅钢4号高炉高利用系数、低燃料消耗的实践进行分析、总结后认为,稳定的上部布料档位及圈数、降低高炉设备故障休风率、减少风口小套损坏数量等7个方法能够实现高炉高利用系数和低燃料消耗。
第一招 维持相对稳定的上部布料档位及圈数
4号高炉开炉以后,经过一段时间摸索,工作人员找到了相对稳定的上部布料制度,并长期使用:控制外档角度及矿焦角差在一定范围,搭建相对稳定的矿焦平台,基本形成平台加漏斗的模式;保证边缘和中心区域有合适的矿焦比例,根据不同的生产条件,适当调整焦炭的外档和内档圈数,以保证有适度的边缘气流和较强的中心气流,气流分布合理,保证高炉顺行。将W值(反映边缘气流的强弱)控制在0.5~0.7,Z值(反映中心气流的强弱)在6.0~8.0,目的是将炉顶温度控制在135℃~155℃之间,将煤气利用率控制在50%~51%之间,充分利用煤气热能和化学能,从而降低燃料消耗。
外围条件临时变差时会导致控制参数波动,优先调整矿焦比,稳定控制参数,而不是调整上部布料档位和圈数。矿焦比调整是为了尽可能减小风量萎缩,保证足够的动能,维持初始气流的分布及炉缸活跃,防止风量大量萎缩影响气流分布,从而影响产量和燃料消耗。
第二招 降低高炉设备故障休风率
在高炉生产过程中,设备运转正常是提高技术经济指标的基础。高炉休风率的高低直接影响着高炉产能和燃料消耗。为了降低高炉设备系统故障休风率,设备系统和生产操作系统人员要提高对设备稳定运转重要性的认识,设备点检人员加强对设备的点检,操作人员做好TPM(全员生产维修)工作,精心操作设备,将设备故障率降至最低水平。
在设备人员和操作人员的共同努力下,梅钢4号高炉综合休风率呈逐年下降趋势。2013年综合休风率为1.34%,比2012年下降了0.33%。2013年,设备故障控制较好,未出现设备问题造成休减风情况。设备稳定,减少高炉休减风的几率,产能的发挥得到保证,也不会因为休减风增加燃料消耗。
第三招 减少风口小套损坏数量
4号高炉投产之后,风口小套损坏数量比较大。风口小套损坏过多,对炉况造成了很大影响,直接影响高炉产能的发挥和燃料消耗的增加。通过研究分析认为,造成风口小套损坏的主要原因是渣皮脱落烧损和煤粉磨损。为了减少渣皮脱落烧损小套,技术人员通过优化气流操作,维持渣皮的相对稳定,尽量减少渣皮大面积脱落。
另外,保证风口小套冷却水量不低于38t/h,强化风口小套冷却效果;加强对煤枪插入深度及风口长度研究,严格执行风口区域巡检制度,及时发现煤磨小套的风口并立即调整。同时对开炉以来的数据进行分析总结,风口小套使用时间采用周期管理,将小套使用周期确定为270天,对于达到使用寿命的小套,利用定休机会统一更换。2013年风口小套损坏数量较2012年大大降低,减少了高炉休风次数。风口小套损坏数量的降低,为高炉的稳定顺行创造了很好的条件,实际上也成为了高炉释放产能、降低消耗的保证。
第四招 休风后快速恢复
在生产过程中,工作人员虽然采取一系列的措施来减少高炉休风率,但是也很难避免高炉休风情况的出现。高炉休风后恢复的好坏,对高炉煤比的提高有很大的影响。短期休风如果能在不退矿焦比的前提下快速恢复,既能保证煤比不受影响,又最大限度的减少产量损失。高炉短期休风采用分批次补偿热量的办法,避免热量不足和热量过于集中,严格执行休风前渣铁处理操作和减风过程控制,保证休风计划时间在±10分钟的区间内。复风后,通过风温和加湿的调整,优先恢复风量,根据炉热情况酌情使用富氧,维持渣铁温度在合理水平,确保恢复一次成功。
通过合理的短期休风热量补偿及休风时减风加风的标准化操作,短期休风复风后120分钟内高炉风量加全。长期休风根据休风时间配置不同减矿率,保证复风快速,实现复风8小时恢复风量,24小时恢复负荷及煤量。
第五招 实现连续出铁 提高出渣系数
通过计算,当矿批为90吨时,每分钟生产铁水5.74吨,产生炉渣1.71吨。为了维持炉缸中渣铁液面的稳定,工作人员提出连续出铁理念,要求全天出铁间隔缩短为零;适当减少重叠铁口时间,避免出现出铁系数高但渣铁排放不连续现象,在实现连续出铁的同时,不断缩短出渣间隔。
由于产生的渣铁能够及时连续排放,高炉接受风量能力加强,风压水平降低,杜绝由于渣铁处理原因造成高炉减风,维持高炉稳定顺行,从而提高高炉产量、降低燃料消耗。
第六招 保证足够的鼓风动能
保持足够的鼓风动能,吹活炉缸是高炉创造较好技术经济指标的必要条件。生产实践证明,4号高炉通过风口面积及长度控制,鼓风动能大于120kW能够吹活炉缸,才有利于煤气流初始分布,使炉芯温度大于600℃。高炉初始气流分布合理,配合上部制度使用,高炉炉体稳定,不会出现大面积渣皮脱落,为高炉稳定顺行创造了条件,有利于产能发挥和燃料消耗降低。
第七招 精确控制燃料比 低硅冶炼
在高炉冶炼过程中,硅是难还原的元素,还原硅消耗热量是还原相同数量铁耗热的8倍。所以,在保证安全的前提下,降低铁水硅含量对降低高炉燃料消耗效果明显。经过生产总结,4号高炉铁水温度控制在1500±5℃,[Si]含量控制在0.3%~0.43%,炉缸热量充足,燃料消耗低。高炉炉热的稳定,对高炉的稳定顺行意义重大。为了达到高炉炉热稳定,在生产过程中,以铁水温度作为日常操作调节的主要参考依据,按照6批料时间计算料速,根据4号高炉生产条件,通过统计回归计算得到该高炉的校正燃料比公式,根据高炉参数的变化及时调整燃料比,通过对燃料比的精确控制,使高炉热制度稳定。
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