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首钢京唐炼钢厂采用2座300t脱磷转炉+3座300t脱碳转炉吹炼模式,5座转炉均采用干法除尘技术。
工艺路线为转炉烟气经汽化冷却烟道,将烟气温度冷却到950℃以下后,依次进入蒸发冷却器、静电除尘器、ID风机、切换站、煤气冷却器。见图1。
从2009年3月13日首钢京唐钢铁厂第一炉铁水在2#脱碳炉开始热试到2010年2月底,转炉共冶炼11555炉,其中包括试验“全三脱”两步炼钢689炉。在转炉干法除尘课题组成员和生产技术人员共同努力下,通过对生产过程中出现的卸爆和输灰等问题的解决,摸索出一套符合首钢京唐炼钢厂的转炉系统与干法除尘系统相配合的工艺参数。
解决的主要问题
1)卸爆问题
首钢京唐300t转炉卸爆发生的主要原因是由于氧枪未打着火或打火时间过长及枪位低等原因,造成氧含量超标而发生卸爆。通过摸索转炉操作和除尘操作相配合的工艺参数降低了卸爆的发生。到2010年3月22日为止,转炉共卸爆15次。目前每月的卸爆次数均控制在0.3%以内。
2)粗输灰堵灰问题
由于300t转炉自身粗灰量大,加上石灰和副原料条件不好,造成粗灰量大,出现堵灰现象。技术人员通过间断式输灰,并使程序固定化。最终降低了堵灰的频率和输灰链断的情况并降低了操作工的劳动强度。
3)冒烟情况
300t转炉在使用初期,冒烟问题比较严重。尤其是在氧枪试氧、烧炉嘴、洗炉底时,为保护干法除尘设备,初期操作要停静电除尘器,造成烟囱冒烟。经过一段时间的摸索后,逐步改进发展为全开四级电场,配合喷蒸汽和定量水,从而减轻了烟囱冒烟的发生。
4)双联冶炼工艺操作
在“全三脱”冶炼试验中,为保证干法除尘系统适应脱磷工艺和脱碳工艺,课题组摸索出了脱磷炉蒸发冷却器喷水控制模型和脱碳炉开吹时氧气流量、罩裙降罩、枪位控制和加料操作等控制模型,从而减少了转炉因CO/O2、H2报警提枪次数和泄爆事故的发生。
为配合转炉进行双联冶炼操作,课题组通过消化蒸发冷却器喷水模式,摸索出脱磷工艺蒸发冷却器喷水曲线并固化程序,在HMI画面上修改为选择操作,可选择常规或脱磷工艺喷水曲线。
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