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给高炉“施压”能够带来更好的效益,这从生产实践中已经得到证实。高压操作不仅促进了高炉操作水平和生产效率的提高,还能起到提高煤气利用率、降低焦比、促进低硅冶炼、减少粉尘排放等节能减排效果。高压操作是值得鼓励的,但是不同生产条件的高炉承受的压力也是有限制的。高炉高压操作有哪些阻碍?应注意哪些问题?如何避免高炉“压力山大”?本期我们一起来关注这些问题。
高炉炉顶压力超过30kPa的操作为高压操作,近年来我国在炉顶高压操作方面已经取得了很大的进步。当前我国大中型高炉的炉顶压力普遍在0.20MPa以上,高压操作在强化冶炼的同时,还能提高煤气利用率、降低焦比、促进低硅铁水冶炼、减少粉尘吹出量,所带来的节能效益是显著的。据测算,一座年产250万吨铁水的大型高炉,顶压从0.20MPa提高到0.23MPa,一年大约可节约3.727万吨标准煤,带来3000多万元的经济效益。
国内外高压操作概况
高炉炉顶压力早年主要受到炉顶装料设备的制约,一直处于很低的水平。从1970年开始,由于采用无料钟装料设备技术,炉顶压力逐步达到0.10MPa及以上,美国、日本、前苏联、西欧等发展较快,先后达到0.15MPa~0.25MPa。而我国发展相对较慢,1956年鞍山钢铁公司9号高炉率先采用高压操作,虽然到1990年高压高炉的生铁产量占全国高炉总产量的60%以上,尤其是1000m3级以上的高炉均已实现了高压操作,但顶压水平基本在0.10MPa~0.17MPa。
随着炉顶设备的发展,近年来我国已有了很大的提高,在上世纪80年代末期仅有宝钢炉顶压力突破0.20MPa,而现今2000m3级以上的高炉一般都在0.20MPa以上,特大型高炉的炉顶设备设计压力可达0.30MPa,目前国内操作压力最高为0.27MPa左右。世界特大型高炉炉顶压力见附表。
高压操作带来节能效益
提高煤气利用率,降低焦比。高炉炉内煤气流速的大小直接影响到料柱的阻力和煤气的利用率,提高炉顶操作压力可以降低炉内煤气流速,使煤气与料层充分接触而提高煤气的利用率。具体原因在于,在煤气量不变的前提下,炉顶压力提高后,煤气体积缩小,煤气上升速度降低,增加了矿石与煤气的接触时间,有利于矿石的还原;煤气体积缩小后,单位体积的CO含量显著提高,CO还原氧化铁的动力学条件得到显著改善,使间接还原得到充分发展,不仅提高高炉的生产率,还能够有效降低高炉的能耗。目前国内宝钢高炉炉顶操作压力一般维持在0.23MPa以上,煤气中CO的利用率达到51%的高水平。国内某3000m3级高炉的煤气利用率平均也达到了49%以上,在顶压提高到230kPa后,煤气利用率接近50%。
高压操作在降低煤气流速的同时,由于炉内高压对风口前的一次气流分布具有调节作用,有利于提高煤气利用率,降低燃料比。据统计,炉顶煤气CO2含量增加1%,可降低燃料比约20kg/t。早期当炉顶操作压力在较低水平的情况下,每提高炉顶压力0.01MPa,可降低燃料比约1%~2%,但现代高炉炉顶压力已经提高到0.15MPa~0.25MPa,顶压进一步提高所带来的节耗效果有所减弱,每提高炉顶压力0.01MPa,降低燃料比的幅度在1%以下。国内某高炉顶压每提高1kPa,燃料比平均可以降低0.54kg/t。该高炉以年产250万吨铁水计算,顶压从0.20MPa提高到0.23MPa,每年可降低燃料消耗约折合3.6万吨标准煤。
另外,在采用大喷吹后,提高炉顶压力也是提高煤粉燃烧率的重要技术措施。炉顶煤气压力提高后,煤气流速减小,煤粉在炉内燃烧的时间延长,煤气压力差降低。据测算,煤粉在炉缸的燃烧时间为0.01s~0.04s,其加热速度为103K/s~106K/s。煤气流速降低后,煤粉燃烧更为充分,有利于提高煤比、降低焦比。而且压力提高后改善了料柱透气性,使料柱能够接受更多的煤量,也有利于提高煤比、降低焦比。
提高高炉透气性,增加产量。一方面,提高炉顶操作压力,炉内煤气流速降低,料柱阻力损失降低,使风压和顶压的压差(全压差)减小;另一方面,作用于炉料的浮力也相应降低,炉料容易下行,因而也有利于炉况的稳定顺行。在高炉能够稳定顺行的前提下,此举能够进一步提高焦炭负荷,从而降低焦比。
同时,高炉顺行时能够通过更多的炉腹煤气量,使生铁产量提高。当炉顶压力较低时(小于0.15MPa),通过经验公式计算,每提高炉顶压力0.01MPa,大约可增加风量3%,也就是说在焦比不变的情况下,产量提高3%左右。但是随着风量的逐步提高,煤气发生量也随之增大,煤气流速增大,煤气通过料柱阻损增大。
当风量超过一定界限时,高炉下部渣铁在滴落带的滞留量增加,导致透气性阻力系数K值升高,高炉会出现难行、管道甚至悬料等严重炉况。因此,当炉顶压力较高时(大于0.15MPa),每提高炉顶压力0.01MPa,产量提高的幅度减小,为1.1%±0.2%左右。
提高TRT(高炉煤气余压透平发电装置)发电能力。现今炉顶TRT回收发电量能够达到高炉风机耗电的30%以上。在风机机型已定的情况下,风机的耗电量受风压的影响不大,而提高顶压、降低全压差后,TRT的发电量增加。TRT对余压的压力能几乎可以全部回收,当顶压从0.20MPa提高到0.23MPa,TRT的发电能力可提高15%左右。也就是说,如果原有发电能力为30千瓦时/吨铁,可提高4.5千瓦时/吨铁。高炉年产250万吨铁水,每年可多发电1125万千瓦时,折合为1270吨标准煤。
有利于低硅冶炼,降低燃料消耗。由于硅的还原是一个吸热反应,须要消耗大量的热量,高炉实现低硅冶炼,可大大节约燃料消耗。根据硅还原的反应式:SiO2+C=[Si]+CO,当炉顶压力提高时,CO分压提高,不利于SiO2的还原反应,而有利于降低生铁Si含量。
影响高压操作的因素
从优化操作的角度,高压操作是值得鼓励的,但是高压操作还受到多个因素的制约和影响。只有充分认识这些因素,并在日常生产和维护中加以注意,才能使高压操作发挥应有的作用。
鼓风机的出口压力。据鼓风机生产厂家分析,炉顶压力提高到0.4MPa,鼓风机的压比将达到7~8。在采用单台机组完成此压比条件下,轴流鼓风机的叶片级数和主轴长度将增加,这会对主轴的挠度、转子和机组的振动提出更高的要求。尽管目前高压比高炉鼓风机组没有实际运行的业绩,在制造上尚存在一定的难度,但从设计技术上是能够实现的。而且随着高炉大型化、高顶压的发展,鼓风机制造技术将突破高压比带来的一些技术难点。
原燃料条件的变化。当原燃料指标差,尤其是粉化率高时,应适当降低顶压。当全压差异常高、透气性差、气流波动大、高炉不接受风量时,结合调整布料制度,适当疏松边缘,降低压差,可以降低原燃料在炉内进一步粉化的程度,从而改善透气性。当高炉不接受风量时,也应适当降低压差。此时高炉一般透气性欠佳,如果再采用高顶压,有可能出现悬料,伴随发生管道和滑料,给高炉的稳定操作带来不利。
因此,高顶压不是在任何情况下都适用的,当原燃料条件差尤其是粉化率高、高炉不接受风量、透气性差的情况下,建议适当调低顶压,改善高炉的透气性。
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